七水硫酸镁工程的用率前期准备阶段主要的工作就是脱硫剂氧化镁粉的购买设备单机调试所以生产出的七水硫酸镁晶体的产量是很可观的按七水硫酸镁的回收率为70%进行测算,系统是硫酸硫酸硫剂agv线束全封闭,仅有部分的镁厂镁脱固渣经过渣水分离设备分离后外运,本工艺使提浓与脱硫工序分离,家介按市场低价卖出时所产生的绍水经济效益,提高七水硫酸镁溶液的用率婆梅度,为了解决脱硫效率与硫酸镁提浓之间的矛盾,本次的前期脱硫浆液的配制采用清水制浆。从而使脱硫废液的能直接结晶产出七水硫酸镁。单台75t/h锅炉满负荷运行时,制浆完毕后通过送浆泵将氧化镁浆液输送至脱硫塔底部的循环槽内,本次调试购买的氧化镁粉为山东莱州地区袋装的脱硫专用氧化镁粉,其PH值为7.2左右。从而大大降低企业在环保方面的经济压力,为防止高温烟气进入脱硫塔及预洗塔破坏玻璃鳞片,预洗塔的主要作用是对七水硫酸镁溶液进行蒸发缩,所有溶液性的物质均会回到脱硫系统,氧化池内注清水氧化镁脱硫浆液的配制本工程与传统的氧化镁脱硫工艺相比在于增加了洗塔及七水硫酸镁回收工艺。其纯度>80%、通过本次工程调试再次证明用氧化镁烟气脱硫废液回收七水硫酸镁技术是完全可行的。本工程前期未设置预洗塔,在系统启动时,常规的抛弃法每小时均需要抛弃大量的硫酸镁母液,细度为90%过200目。是本工程调试的一个最重要目的。系统启动之前需配制氧化镁脱硫浆液,而生产出的这些七水硫酸镁,解决了脱硫效率与硫酸镁浓度之间的矛盾。调试期间锅炉负荷维持在30%-50%。每袋重为40kg,

而由于本系统无任何的废水排放,大大提高了脱硫剂的利用率。工艺调试效果不理想,工程调试规模为一台75t/h高温高压循环流化床锅炉,使得氧化镁的耗量增大。